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        連續(xù)退火生產(chǎn)線帶鋼退火后顏色異常的討論分析



        摘要:退火后帶鋼發(fā)藍(lán)以及發(fā)黃和發(fā)黑等顏色異常現(xiàn)象,這些都是氧化的表現(xiàn),帶鋼發(fā)藍(lán)以及發(fā)黃是爐子漏氣或氣體不純,發(fā)黑是因為鋼帶本身不干凈,有油污,在退火過程出現(xiàn)的。

        故障現(xiàn)象:
        連續(xù)退火爐加熱至退火溫度(CQ鋼),后出爐的帶鋼出現(xiàn)發(fā)藍(lán)以及發(fā)黃和發(fā)黑現(xiàn)象,爐內(nèi)采用保護(hù)性氮?dú)錃怏w4.5%氫,爐內(nèi)氣氛分析均正常,氧含量為0.1%,出爐溫度是沒有問題的,先是空冷后是水冷,進(jìn)入水冷區(qū)域時的帶鋼溫度不到100度,爐子的密封經(jīng)過檢查是有些問題,不過我不明白的是,爐內(nèi)是微正壓為200Pa,入口密封輥間距是大了一些,不過還有氮封,應(yīng)該不會使?fàn)t外氣體進(jìn)入爐內(nèi),只會是泄露一些,而且我們的退火爐是144米長的大型立式封閉爐,且爐內(nèi)氣氛分析均正常,氧含量為0.1%,不過在入爐前有清洗段有堿洗一塊。

        可能性分析:
        1.控制出爐溫度。檢查爐子密封。鋼帶進(jìn)爐后應(yīng)及時快速抽真空。
        2.帶鋼發(fā)藍(lán)以及發(fā)黃和發(fā)黑,都是氧化的表現(xiàn),發(fā)藍(lán)發(fā)黃是生成氧化物,可能是爐子漏氣或氣體不純,爐內(nèi)殘氧過多,最好控制在0.005以下,如果象你說的那種氣氛,發(fā)黑是絕對不會出現(xiàn)的,如果出現(xiàn)了,可能就是鋼帶本身不干凈和堿洗不充分是否有關(guān)系,也可能是應(yīng)該是鋼帶不干凈所致。
        3.水套滲水后的水蒸汽能使帶鋼發(fā)蘭和發(fā)黑,在415度左右Fe會和水蒸氣反應(yīng),即發(fā)藍(lán)。
        4.帶鋼冷卻速度有沒有標(biāo)準(zhǔn),熱試時生產(chǎn)線速度只有80m/min,冷卻風(fēng)機(jī)都是最低速10%保持循環(huán)氣氛氣流通,冷卻作用很少,帶鋼冷卻的時候是否過快?
        5.氮?dú)饧兌冗_(dá)到要求,看看氨分解露點(diǎn),415度和水蒸氣反應(yīng)的情況是不會發(fā)生的;如沒問題.那有可能是爐內(nèi)有過量氧.
        6.鋼帶清洗后表面殘留清洗劑,在退火時會使鋼帶發(fā)藍(lán)發(fā)黑,遇到過類似的情況。
        7.爐底的密封圈的接口由于長時間的擠壓變形了,導(dǎo)致接口有漏氣的現(xiàn)象。

        行業(yè)人士建議:
        退火后帶鋼發(fā)藍(lán)以及發(fā)黃和發(fā)黑等顏色異常現(xiàn)象,這些都是氧化的表現(xiàn),帶鋼發(fā)藍(lán)以及發(fā)黃是爐子漏氣或氣體不純,發(fā)黑是因為鋼帶本身不干凈,有油污,在退火過程出現(xiàn)的。


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